GH4169是一種Ni-Cr-Fe基沉淀硬化型變形高溫合金,其長(zhǎng)時(shí)使用溫度范圍為-253℃至650℃,短時(shí)使用溫度可達(dá)800℃.該合金在650℃以下具有優(yōu)異的強(qiáng)度,并表現(xiàn)出良好的抗疲勞、抗輻射、抗氧化與耐腐蝕能力,同時(shí)具備出色的加工與焊接性能以及長(zhǎng)期組織穩(wěn)定性。因此,GH4169被廣泛應(yīng)用于航空航天、核能和石化工業(yè)等領(lǐng)域,常用于制造渦輪盤、環(huán)件、葉片、緊固件和彈性元件等關(guān)鍵部件,在高溫合金材料體系中占有重要地位[1]。
近年來(lái),增材制造領(lǐng)域?qū)H4169高溫合金的需求持續(xù)增長(zhǎng)[2-5]。適用于增材制造的合金粉末不僅需要具備良好的可打印性,還必須滿足多項(xiàng)嚴(yán)格指標(biāo),如粒徑細(xì)小、粒度分布集中、含氧量低、球形度高、流動(dòng)性好以及松裝密度高等。目前,高溫合金制粉工藝主要包括氬氣霧化(AA)法、真空感應(yīng)熔化氣體霧化(VIGA)法、電極感應(yīng)熔化氣體霧化(EIGA)法、等離子旋轉(zhuǎn)電極霧化(PREP)法。然而,這些工藝所制備的粉末中,粒徑處于15μm~53μm區(qū)間的細(xì)粉收得率普遍僅為30%~50%,導(dǎo)致有超過(guò)一半的粉末無(wú)法直接滿足增材制造的使用要求。
為降低高性能部件的增材制造成本并推動(dòng)資源集約化利用,針對(duì)因粒度不達(dá)標(biāo)而無(wú)法直接使用的GH4169廢粉,開(kāi)展高效回收與再利用研究已成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。當(dāng)前普遍采用的技術(shù)路線是將廢粉重熔為母合金后重新制粉。然而,傳統(tǒng)重熔工藝多依賴高分子有機(jī)物作為粘結(jié)劑進(jìn)行壓塊,再經(jīng)真空感應(yīng)熔煉,該過(guò)程易引入碳、氮等雜質(zhì),導(dǎo)致合金純凈度下降,不僅影響最終產(chǎn)品性能,也因返工或降級(jí)使用而間接推高了綜合成本。為此,本文以GH4169高溫合金廢粉為研究對(duì)象,致力于開(kāi)發(fā)一種純凈度更高的重熔工藝,以提升粉末回收質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)更有效的成本控制。
1、廢粉成分及裝料制度
回收粉末中粒徑小于15μm的占比約15%,而大于53μm的占比約85%.表1為兩種GH4169高溫合金廢粉的化學(xué)成分檢測(cè)結(jié)果以及重熔形成的棒材目標(biāo)成分范圍?;谏鲜龀煞?選用Φ60mm規(guī)格GH4169機(jī)加工棒材生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的分流盤等鑄余料以及表面質(zhì)量不合格的光棒,作為粉末重熔時(shí)的塊狀引料。
表1 GH4169高溫合金廢粉成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
| 廢粉編號(hào) | Ni | Cr | Mo | Nb | Al | Ti | Cu | Co | Si |
| 01 | 53.14 | 19.14 | 3.17 | 5.17 | 0.60 | 0.96 | 0.003 | 0.009 | 0.043 |
| 02 | 54.10 | 19.16 | 3.13 | 5.11 | 0.58 | 0.96 | 0.004 | 0.042 | 0.048 |
| 目標(biāo)成分 | 50.0~55.0 | 17.0~21.0 | 2.8~3.3 | 5.0~5.5 | 0.2~0.8 | 0.8~1.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤0.05 |
| 廢粉編號(hào) | Mn | Mg | P | B | C | S | 0 | N | Fe |
| 01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.027 | 0.0016 | 0.011 | 0.0044 | 余量 |
| 02 | 0.005 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.029 | 0.0015 | 0.011 | 0.0049 | 余量 |
| 目標(biāo)成分 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.006 | 0.02~0.035 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | 余量 |
真空感應(yīng)熔煉的基本原理是電磁感應(yīng)和電流熱效應(yīng),具體而言,交變磁場(chǎng)在導(dǎo)電的金屬爐料中感生渦流,這些渦流在流動(dòng)過(guò)程中因克服材料電阻而產(chǎn)生大量熱量,致使?fàn)t料持續(xù)升溫并最終熔化[7-9]。當(dāng)采用未經(jīng)壓制和燒結(jié)預(yù)處理的松裝廢粉作為原料時(shí),其內(nèi)部存在大量氣隙,導(dǎo)致材料整體電導(dǎo)率下降且磁通傳導(dǎo)能力減弱。這一特性嚴(yán)重降低了磁場(chǎng)感生渦流的效率,使得加熱過(guò)程較為緩慢。為解決此問(wèn)題,本研究在坩堝底部預(yù)置一定比例的GH4169塊狀致密物料作為引料。塊狀引料與交變磁場(chǎng)的耦合作用更強(qiáng),能迅速發(fā)熱熔化,形成的初始熔池通過(guò)熱傳導(dǎo)與對(duì)流,可高效熔解粉末原料,從而全面提升熔化速度。
此外,為阻止細(xì)粉在抽真空過(guò)程中被吸入泵系統(tǒng)而造成設(shè)備損傷,在粉末層上方也覆蓋一層塊狀物料。在實(shí)際裝料過(guò)程中,將GH4169分流盤切割為合適尺寸,并與棒狀返回料錯(cuò)落布置,以壓實(shí)粉末。圖1展示了坩堝底部與頂部物料的裝填情況。

2、重熔關(guān)鍵工藝優(yōu)化
2.1廢粉用量控制
采用真空感應(yīng)熔煉爐制備Φ84mmx820mm規(guī)格棒材,合理投料量約為1080kg.為探究不同廢粉用量對(duì)重熔周期的影響,在保證熔煉周期不顯著延長(zhǎng)的前提下,盡可能提高粉末利用率,本研究分別設(shè)置了800kg(慣用)、850kg、900kg、950kg及1000kg五組廢粉投料量進(jìn)行熔煉試驗(yàn)。各爐次對(duì)應(yīng)的廢粉使用量與熔煉周期如表2所示。
表2不同廢粉用量及其熔煉周期
| 爐號(hào) | 投料重量/kg | 廢粉重量/kg | 廢粉占比/% | 熔煉周期/h |
| QNA24410593R | 1080 | 800 | 74.07 | 4.53 |
| QNA24410594R | 1080 | 850 | 78.70 | 4.65 |
| QNA24410595R | 1080 | 900 | 83.33 | 4.70 |
| QNA24410596R | 1080 | 950 | 87.96 | 4.95 |
| QNA24410597R | 1080 | 1000 | 92.59 | 5.00 |
結(jié)果表明,隨著廢粉占比增加,重熔周期略有延長(zhǎng),但整體變化幅度較小。當(dāng)廢粉投料比例由74.07%提升至92.59%時(shí),熔煉周期僅增加0.47h.因此,綜合考慮廢粉利用率、引料比例控制及對(duì)重熔成品成分的影響,最終確定每爐次廢粉最佳占比為92.59%.
2.2送電真空度及功率控制
真空感應(yīng)熔煉要求在送電前達(dá)到較高的真空度,以有效降低爐內(nèi)氧分壓,防止金屬熔煉過(guò)程中發(fā)生氧化。然而,在粉末重熔時(shí),若抽真空速率過(guò)快,極易導(dǎo)致細(xì)粉揚(yáng)塵。為此,實(shí)際操作中前期僅開(kāi)啟機(jī)械泵進(jìn)行緩抽;當(dāng)真空度達(dá)到200Pa時(shí),可從觀察窗看到輕微粉末揚(yáng)塵現(xiàn)象。這表明,送電真空度不應(yīng)低于此閾值,否則將引發(fā)大量粉末被抽入真空系統(tǒng),造成設(shè)備損傷。為明確送電真空度對(duì)粉末重熔成品氧含量的影響,本研究選取5爐次進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),其送電真空度分別設(shè)定為200Pa、300Pa、400Pa、500Pa和600Pa.相應(yīng)的重熔成品氧含量測(cè)試結(jié)果如表3所示。
研究表明,粉末重熔的氧脫除率隨送電真空度的下降而逐步提高。具體而言,當(dāng)送電真空度由600Pa降至500Pa時(shí),氧脫除率自76.36%顯著提升至89.09%;而繼續(xù)由500Pa進(jìn)一步降至200Pa時(shí),氧脫除率僅由89.09%微增至90.00%,改善幅度有限。綜上可知,送電真空度高于500Pa時(shí)將導(dǎo)致氧脫除率明顯偏低,而低于200Pa則易引發(fā)揚(yáng)塵風(fēng)險(xiǎn),因此確定合理的送電真空度應(yīng)控制在200Pa~500Pa范圍內(nèi)。
表3不同送電真空度下粉末重熔成品氧含量
| 爐號(hào) | 送電真空 度/Pa | 粉末原始 氧/ppm | 成品 氧/ppm | 氧脫 除率/% |
| QNA24450643R | 600 | 110 | 26 | 76.36 |
| QNA24450644R | 500 | 110 | 12 | 89.09 |
| QNA24450645R | 400 | 110 | 11.5 | 89.54 |
| QNA24450646R | 300 | 110 | 11.2 | 89.82 |
| QNA24450647R | 200 | 110 | 11 | 90.00 |
為兼顧熔煉效率與過(guò)程穩(wěn)定性,送電初期采用低功率對(duì)表層粉末進(jìn)行預(yù)燒結(jié),形成致密燒結(jié)層以防止揚(yáng)粉;隨后逐步提升送電功率至350kW±10kW,促進(jìn)物料逐層熔化、減少噴濺;待原料完全熔化后,傾動(dòng)坩堝2~3次以強(qiáng)化熔體成分均勻性與溫度一致性;而后將熔體溫度升至1560℃±10℃進(jìn)行高溫精煉,進(jìn)一步脫除氧及其他揮發(fā)性雜質(zhì)?;谏鲜龉に嚶窂皆O(shè)計(jì)的粉末重熔工藝曲線如圖2所示。

2.3加Al量控制
純凈度是評(píng)價(jià)高溫母合金質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo),其中氧、氮含量的控制尤為重要。在實(shí)際生產(chǎn)中,C雖是理想的脫氧劑,但所用廢粉的原始C含量已處于要求范圍的中上限??紤]到粉末成分可能存在偏析,若繼續(xù)引入C脫氧,將面臨成品C含量超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。除C之外,Al也是一種常用的脫氧劑[10-12]。本批次粉末中Al含量約為0.6%,雖也接近目標(biāo)范圍0.2%~0.8%的中上限,但其添加可通過(guò)精確稱量實(shí)現(xiàn)定量控制,脫氧產(chǎn)物固態(tài)Al2O3能通過(guò)后續(xù)精煉上浮至渣相中被有效去除,工藝可控性更強(qiáng)。因此,本研究選擇在精煉結(jié)束后添加適量Al進(jìn)行脫氧。為探究Al添加量對(duì)脫氧脫氮效果的影響,選取5爐次在精煉后分別添加0~0.04%的Al進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),具體數(shù)據(jù)如表4所示。
從表4可以看出,隨著Al添加量的增加,重熔過(guò)程的氧脫除率呈上升趨勢(shì)。當(dāng)Al添加量達(dá)到0.03%時(shí),氧脫除率已達(dá)90.50%,繼續(xù)增加Al含量對(duì)脫氧效果的提升不再顯著。因此,確定Al脫氧的適宜添加量為0.03%,可將重熔成品氧含量穩(wěn)定控制在10ppm以下。此外,氮脫除率與Al添加量未呈現(xiàn)明顯規(guī)律性變化,整體在10%左右波動(dòng),表明重熔成品中的氮含量主要取決于粉末的原始氮含量,若需進(jìn)一步降低成品氮含量,應(yīng)從控制原料氮含量入手。表5為QNA24510737R爐GH4169成品棒材的成分,各元素含量都滿足表1所列的目標(biāo)成分,也就是說(shuō)兩種廢粉的回收質(zhì)量已達(dá)到再利用標(biāo)準(zhǔn)。
表4精煉后不同加Al量下粉末重熔成品氧、氮含量
| 爐號(hào) | 精煉后加Al 量/% | 粉末原始氧/ ppm | 成品氧/ppm | 氧脫除率/% | 粉末原始氮/ ppm | 成品氮/ppm | 氮脫除率/% |
| QNA24510734R | 0.00 | 100 | 27.5 | 72.50 | 50 | 45.5 | 9.00 |
| QNA24510735R | 0.01 | 100 | 23.2 | 76.80 | 50 | 46.3 | 7.40 |
| QNA24510736R | 0.02 | 100 | 18.6 | 81.40 | 50 | 45.0 | 10.00 |
| QNA24510737R | 0.03 | 100 | 9.5 | 90.50 | 50 | 46.5 | 7.00 |
| QNA24510738R | 0.04 | 100 | 9 | 91.00 | 50 | 45.3 | 9.40 |
表5 QNA24510737R爐GH4169成品棒材的成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
| 元素 | Ni | Cr | Mo | Nb | Al | Ti | Cu | Co | Si |
| 含量 | 52.26 | 18.99 | 3.07 | 5.10 | 0.51 | 0.95 | 0.007 | 0.07 | 0.04 |
| 元素 | Mn | Mg | P | B | C | S | 0 | N | Fe |
| 含量 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.001 | 0.00095 | 0.00465 | 余量 |
基于上述研究,GH4169廢粉可不經(jīng)壓塊處理直接進(jìn)行重熔。通過(guò)選用成分匹配的GH4169塊狀返回料作為引料,并采用下鋪上蓋的裝料制度,在中等真空度條件下送電,既可有效避免粉末揚(yáng)損、保護(hù)真空設(shè)備,又能將粉末利用率從慣用的74.07%顯著提升至92.59%.在精煉后期添加適量Al(0.03%),可實(shí)現(xiàn)深度脫氧,進(jìn)一步降低成品氧含量。需要注意的是,重熔過(guò)程對(duì)氮的脫除能力有限(約10%),因此成品氮含量主要依賴于粉末原始氮含量的控制。
3、結(jié)論
(1)通過(guò)優(yōu)化裝料制度,采用成分匹配的GH4169塊狀返回料作為引料,一部分鋪底、一部分上蓋壓實(shí)粉末,可將粉末利用率由74.07%提升至92.59%.
(2)送電真空度控制在200Pa~500Pa范圍內(nèi),既可有效避免粉末揚(yáng)塵進(jìn)入真空系統(tǒng),又對(duì)熔體脫氧過(guò)程無(wú)明顯不利影響。
(3)精煉后添加0.03%的Al可實(shí)現(xiàn)深度脫氧,使氧脫除率提升約20%;而氮脫除率受Al添加影響較小,整體維持在10%左右,獲得低氮含量的重熔產(chǎn)品需從原料端嚴(yán)格控制GH4169粉末的原始氮含量。
參考文獻(xiàn):
[1]杜金輝,呂旭東,鄧群,等.GH4169合金研制進(jìn)展[J].中國(guó)材料進(jìn)展,2012,31(12):12-20,11.
[2]張寧波,溫斯涵,張景琪,等.鎳基高溫合金增材制造技術(shù)及其在航天領(lǐng)域應(yīng)用進(jìn)展[J].航天制造技術(shù),2024(2):7-15.
[3]胡焱玲,楊帥,孟昭君,等.Al-5Ti-0.5C中間合金對(duì)Al-Cu-Mn合金組織及高溫力學(xué)性能影響[J].鑄造設(shè)備與工藝,2025(4):29-35.
[4]董云菊.3D打印技術(shù)在軸承殼體鑄造模具快速制造中的應(yīng)用研究[J].鑄造設(shè)備與工藝,2025(2):16-22.
[5]王瑞,何捷軍,周志軍.砂型增材制造設(shè)備用鋪砂器清理機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)[J].鑄造設(shè)備與工藝,2024(4):1-4.
[6]張義文,劉建濤,賈建,等.粉末高溫合金研究進(jìn)展[J].粉末冶金工業(yè),2022,32(6):150-156.
[7]聶川,楊洪帥,牟鑫.真空感應(yīng)熔煉技術(shù)的發(fā)展及趨勢(shì)[J].真空,2015,52(5):52-57.
[8]王超,張郁亭,周志堅(jiān),等.高溫合金增材制造粉末回收工藝研究[J].鑄造設(shè)備與工藝,2024(4):16-21.
[9]李超,劉佳,于昂,等.鑄造高溫合金真空感應(yīng)熔煉過(guò)程的研究[J].真空,2016,53(2):37-41.
[10]李化坤,馬中鋼,逯紅果,等.鎳基高溫合金真空感應(yīng)熔煉過(guò)程研究[J].山東冶金,2020,42(5):33-34,37.
[11]葉文成,谷宇,王巖.Inconel601鎳基高溫合金真空感應(yīng)熔煉脫氧工藝研究[J].試驗(yàn)研究,2024,73(11):1529-1533.
[12]葛亞瓊,徐海軍,喬建福,等.激光增材制備Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5非晶合金的微觀組織與力學(xué)性能研究[J].鑄造設(shè)備與工藝,2024(4):70-73+90.
(注,原文標(biāo)題:GH4169增材制造廢粉的重熔工藝研究_金開(kāi)鋒)
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